Aller au contenu

ytreza

Nouveau Membre
  • Compteur de contenus

    11
  • Inscription

  • Dernière visite

Messages posté(e)s par ytreza

  1. Dans la finalité je compte bien m'attaquer au nettoyage,contrôle et graissage du deuxième axe, j'ai souhaité voir si la dérive disparaissait après l'opération sur l'azimute.

    Voici donc ce que j'ai également tenté:

    -purge PAE

    -remise d'usine

    -essai avec raquette

    -essai avec smartphone

    -essai avec logiciel synscan (raquette débranché)

    -essai avec/sans encodeurs auxiliaires.

    -le "bruit" venait bien de l'axe AZ, il disparaissait en le débranchant.

    -alignement 2/3 étoiles, avec point d'origine à 0° et au nord

    -mise à niveau de la monture et vérification du niveau au cours des sessions

    -je n'ai pas touché au réglage de débrayage du moteur

    -j'ai ressé légèrement l'écrou (celui qui freine la possibilité de déplacer la monture manuellement) afin d’éviter tout glissement.

    Je n'ai pas modifié l'équilibrage, l'avant n'est pas exceptionnellement chargé, j'ai tout de même retiré une fois le chercheur d'origine pour essayer)

    Télescope acheté d'occasion à son premier propriétaire (qui l'a acheté chez astroshop)

    Je vais je pense la prochaine fois filmer le phénomène

    J'habite à la campagne au nord de Nantes.

    Et lors de mes essais j'ai une ASI385 dans la PO (donc léger)

  2. Petit essai ce soir, pas de réelles amélioration, le problème de suivi est présent aléatoirement sur les deux axes (un coup l'un , un coup les deux...

    J'y ai cru au début, j'avais uniquement le problème sur la hauteur (je n'ai pas révisé la motorisation de cet axe), je me suis dis banco.

    Puis deuxième cible et la problème sur les deux axes...

    La vitesse de déviation est aussi variable  j'ai l'impression, c'est non exploitable après le pointage et un peu mieux à force de ramener l'objet dans la cible, je test, j'innove, je décentre complet pour la ramener ensuite

    Par contre c'est moins bruyant, je m'entends mieux raler

  3. J'ai bien regardé pas de vis qui dépasse (je n'ai pas exactement ce modèle de rocker.

    J'ai démonté le réducteur, effectivement le graissage...

    Voici les photos d'origine

    Reste plus qu'a faire l'autre axe et essayer tout ca.

    C'est nécessaire de refaire une procédure d'alignement des encodeurs?

    IMG_7480.jpg

    IMG_7479.jpg

  4. Du coup j'ai démonté le plateau et moteur, j'entreprends de remplacer la graisse de la vis sans fin et de l'axe.

    Je me tâte à démonter le boitier réducteur, c'est bien les 3 vis bleues? j'ai l'impression qu'elles un rôle d'axe à pignon, j'ai peur que tous les pignons se barre dans ce cas...

    J'ai également que l'embrayage a du mal à revenir. je vais resserrer la vis noir.

    InkedIMG_7477_LI.jpg

    InkedIMG_7476_LI.jpg

  5. Le remplacement de l'alim semble améliorer la motorisation sans surprise, on sent que ca peine moins à se déplacer, je n'ai plus ce claquement et donc plus de saccade. Par conter le suivi c'est toujours pas ca, ce n'est pas catastrophique mais bon je pense que ca pourrait être beaucoup mieu, je suis limité en durée sur le stacking, des bandes noires apparaissent vite du coup, je ne parle même pas de problème de pose longue, je me limite à 8 sec max. Je commence à remettre en cause ma méthode l'alignement. Je m'aligne en général sur Jupiter puis Altair ou Capella ou Vega, le fait de prendre une planète est-il une bonne chose? Je ne pense pas être dans les choux le goto fonctionnent correctement (bon je tombe pas pile poil dessus (voir pas dans l'occulaire/imageur) mais un coup de plate solving et une petite correction suffit en général.

    Sinon je vais me retrousser les manches et démonter la partie mécanique pour graissage, mais j'y crois pas trop.

    Le remplacement de l'alim semble améliorer la motorisation sans surprise, on sent que ca peine moins à se déplacer, je n'ai plus ce claquement et donc plus de saccade. Par conter le suivi c'est toujours pas ca, ce n'est pas catastrophique mais bon je pense que ca pourrait être beaucoup mieu, je suis limité en durée sur le stacking, des bandes noires apparaissent vite du coup, je ne parle même pas de problème de pose longue, je me limite à 8 sec max. Je commence à remettre en cause ma méthode l'alignement. Je m'aligne en général sur Jupiter puis Altair ou Capella ou Vega, le fait de prendre une planète est-il une bonne chose? Je ne pense pas être dans les choux le goto fonctionnent correctement (bon je tombe pas pile poil dessus (voir pas dans l'occulaire/imageur) mais un coup de plate solving et une petite correction suffit en général.

    Sinon je vais me retrousser les manches et démonter la partie mécanique pour graissage, mais j'y crois pas trop.

    A noter que la dérive semble constante, il n'y a pas moyen de corriger cette dérive?

    Ci-joint le résultat de m81 de mémoire au bout de 5min, avec des pose de 8sec

    Stack_54frames_432s_WithDisplayStretch.png

  6. Bonsoir,

    Donc je ne m'appelle pas Ytreza en faite,

    Nouveau dans l'astronomie depuis septembre, j'ai commencé par un dobson 254/1200 SW goto.

    Je m'initie au VA, sans prétention mais motivé.

    J'ai la chance de pouvoir exploiter mon terrain à la campagne, donc utilisation sédentaire, je galère juste avec tous ces grands vieux arbres qui m'entourent (et qui ont fait mon bonheur en s'installant aussi, maintenant je les maudis.

    Pour le visuel j'utilise un zoom baader (dont je suis très content), et pour le VA une ASI ZWO 385 couleur, exploité via sharpcap principalement.

    J'ai également une bonne grosse paire d'après ski et une veste en peau de mouton pour cette période.

    Vivien

  7. Merci,

    Je vais déjà tester avec un alimentation plus conséquente.

    Avec cette alim (1A) pas de problème en vitesse 9 et les deux moteur simultané. Par contre en vitesse 6,7 et 8 la motorisation s'arrête très vitre et l'électronique crash (raquette planté voir moteur qui ronronne sans bouger).

    Bref je pense qu'il y a déjà un soucis d'alimentation qui se casse la gueule à certaines vitesses.

  8. Bonsoir,

    Je rencontre un petit soucis avec un dobson (254/1200) goto de skyywatcher.

    Lors du tracking l'axe azimutal fait une sorte de "clong" toutes les demi secondes je dirais, c'est assez métalique comme bruit, je dirais un coup de cuillère en bois sur une casserole...

    Pas de soucis quand le je déplace dans toute la plage de vitesse, c'est uniquement en tracking, et ca se voit à l'image (un sursaut).

    J'ai lu pas mal de sujet concernant ce système mais rien de vraiment similaire.

    Le suivi reste quand même capricieux sur ce matos, capable du meilleur comme du pire.

    Merci d'avance pour une éventuelle piste.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.