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hmeunier

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Messages posté(e)s par hmeunier

  1. Bonjour,

    je teste l'auto-guidage depuis 3 semaines.

    J'ai une lunette 72ED (focale 420 mm) sur une monture eqm-35.

    Ma lunette guide est une Orion Guider 50 mm (162 mm de focale) et j'utilise une Datyson T7C pour le guidage. Mon imageur est un eos 1100d.

    Sans auto-guidage, je fais des poses de 60s et les étoiles sont rondes. Je crois que tout est bien équilibré et je pense que la mise en station est précise.

    Dans phd, j'utilise le driver zwo 120 et le driver ascom st4 pour la monture avec le câble st4 fourni avec la caméra.

     

    J'ai mis une copie d'écran de l'analyse des logs phd2 et une brute aussi car mes étoiles sont allongées alors que j'ai fait des poses de 2 mn (à 800 iso).

     

    Les corrections semblent toujours être dans le même sens pour AD et DEC et pendant l'étalonnage phd il m'a fait une remarque sur la mauvaise position de la caméra avec les axes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond.

     

    Est-ce que l'allongement des étoiles est û à une sur-correction? 

    Merci d'avance

     

     

    phd.png

    brute.png

    J'aurais dû lire les commentaires sur les forum car manifestement le câble st4 sur la T7C ne fonctionne pas donc quand phd2 envoie un ordre de correction sur le DEC, c'est l'AD qui le reçoit ou inversement. Je vais essayer de piloter la monture depuis l'ascom synscan.

  2. Bonjour,

    ce matin j'ai testé le donwgrade vers le firmware 4.37 mais ça n'a pas réglé le problème. Le magasin où j'ai acheté le matériel m'a contacté ce matin et va me faire un retour SAV. Je pense que c'est vraiment un problème de firmware moteur 2.09 qui ne semble pas adapté à ma monture... Manifestement il renvoie des paramètres inadaptés (gear Ratio) qui ne correspondent pas à ma monture. J'ai essayé avec les commandes du protocole Skywatcher en rs232 et les valeurs renvoyées par la commande :a1 et :a2 semblent fausses... 

    Merci en tout cas aux personnes qui ont tenté de m'aider.

  3. Bonjour à tous,

    j'ai une lunette Skywatcher 70/700 az goto. j'ai fait la mise à jour du firmware de la raquette v4 en 4.39.15 (version disponible sur le site sw) et 2.09 des contrôleurs de moteurs. j'ai fait cette mise à jour pour pouvoir faire du guidage depuis mon PC.

    Depuis que j'ai fait ces mises à jour (sans erreur d'ailleurs), le goto et le tracking ne sont plus opérationnels. Lorsque je demande de pointer vers (30°, 40°), la monture pointe vers (48°, 58°) largement à côté de ce que l'on demande.

    J'arrive tant bien que mal à faire un alignement mais c'est n'importe quoi dès que l'on demande de pointer vers un objet.

    J'ai investigué assez précisément ces problèmes en liaison PC direct avec les codes séries du protocole Skywatcher.

    :e1 renvoie 2.9.85

    :a1 renvoie le nombre de microsteps pour une révolution et la monture me renvoie 1 452 951 micro steps pour 360°. En fait cette valeur est fausse car il devrait me renvoyer 1 400 000 micosteps qui semble être la bonne valeur.

     

    J'ai ouvert un incident chez Skywatcher US il sont en cours de réflexion... depuis quelques semaines. 

     

    Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu un problème de ce genre ou avez-vous une piste pour résoudre ce problème? Skywatcher ne met plus à disposition les anciens firmware...

     

    Merci. 

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