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TOUBIB33

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Tout ce qui a été posté par TOUBIB33

  1. Bonjour Gandalf A propos des collimateurs laser c'est vrai que le faisceau est souvent out. Pour ma part j'ai serré mon laser dans le mandrin de mon petit tour, le faisceau passant à travers la poupée fixe. j'ai projeté celui-ci à environ 4m sur une feuiile blanche. le laser décrivait un cercle 2.5cm il y a 3 trous qui sont fermé a la colle, elle se retire assez facilement, donnant accès aux vis 6 pans creux. il faut comencer par les desserrer (1/8 de tour) en réglant finement ces vis j'obtient une tache de moins de 5mm pour les niveaux de puissance de 1 à 4 et de 8mm au niveau 7 avec des cercles de diffraction bien concentriques. je mets une petite pointe de colle à bois (pas du frein de filet genre loctite) j'estime l'erreur à 2mm soit arctan(1/4000) =0.86' Nota : il est normal que la tache soit rectangulaire car elle correspond a la forme de la surface active de la diode laser.
  2. j'ai récupérée une monture en panne ViZEN DX great Polaris avec une raquette SkySensor 2000 PC. la pile lithium Toshiba 3.6V était nase ; remplacée par une Bat04 à fils et beaucoup moins cher. La monture tournait toute seul en AD ; Après qq mesures le fils orange de l'encodeur était coupé sur l'embase DIN8 dans le boitier moteur . action : soudage. Le moteur DEC était inerte! le fils noir était coupé , provoqué par un coincement lors d'un re-assemblage précédent ( c'est très serré!) . action remplacement du fils et soudure protégée par du rétractable. le test à vide des moteurs sous 5 V DEC 380mA fréquence encodeur environ 1.5Khz AD 530mA fréquence encodeur environ 1Khz Apres réglage des Worms pour réduire le jeu sans trop serrer.Le test sur la monture est décevant . DEC a beaucoup blacklach les actions dans le Setup de la raquette ont peu d'effet. AD c'est l'horreur le moteur ne tourne pas à la vitesse sidérale, manuellement il tourne vite par à-coup . action autopsie du moteur : de-soudage de l'embase DIN8 et extraction du moteur 35L-AM-36 12V de TSUKASA .( introuvable meme la doc) Démontage de la butée coté encodeur, décollage de l’écrou ,dévissage de vis de butée, extraction de l'arc d'alu pour visualiser l'arbre. Le bout de l'arbre a une cuvette très rouillée, c'est elle qui reçoit la vis de butée qui a un embout sphérique. nettoyage de la rouille et graissage à la graisse marine de chez fa.. (attention protéger le disque codeur contre les projections de graisse) assemblage en douceur, réglage de la vis butée en maximisant la fréquence des encodeurs et minimisant la consommation . la butée sert à caler la position du rotor au centre des aimants du stator ; on a alors le couple est maximum. résultat : sous 5V 200mA et 2Khz et il tourne bien rond sans vibrer. YOUPI !! je pense faire pareil pour le moteur DEC couleur des fils sur l'embase DIN8 45326 1 Rouge : moteur CW 2 jaune : encodeur canal A 3 rouge : encodeur 5V 4 noir : moteur CCW encodeur 5 noir : Gnd encodeur et blindage 6:NC 7 marron : 270ohms et diode encodeur 8 orange :encodeur canal B
  3. Bonjour a tous j'ai une monture aquatoriale DX great polaris equipée de moteurs MT4 . la connection se fait par une prise DIN 8 broches. Pour tester les moteurs je cherche le schema de cablage et l'identification des pins de la DIN. je peux, bien sur, completement demonter les MT4 et faire le schema de cablage avec mon matos de labo, mais je prefere eviter cela. nota : je n'ai pas la raquette de commande. Mais avec le schéma je me fais fort d'en faire une avec un arduino . conclusion : ou trouver se schema de cablage?
  4. Normalement avant anodisation les pieces sont passée a la soude. En optique astro les filetage sont fait avec 2/10 de jeu par exemple : pour le M48/0.75 l'alesage femelle avant taraudage est 48-0.75=47.25, le filetage male est a 48-0.25=47.75 avant filetage. ainsi l'assemblage supporte l'epaississement de 13um de l'anodisation. D'autre part, souvent les douilles sont entierement filetées et anodisées mates pour supprimer les réflexions parasites qui reduiraient le contraste. MR
  5. Actuellement les douilles que j'ai tournée (en AG5 5056 ou AU4G 2017) sont peintes avec du noir mat pour alu de chez 'JULIEN' ou marker permanent. pour les filetages c'est pas terrible! je pense utiliser le procedé MBV pour noircir les elements d'optique , pour cela je pense ajouter au bain de la teinture pour tissu , ou des restes de cartouche d'imprimante je ne suis pas tenu par le temps.. les bains pour oxydation anodique nécessite une paillasse clean et mon atelier n'est pas bien adapté pour cela, néanmoins j'ai tout le matos pour le faire (eau distillée, soude, acide sulfurique, cathode en plomb, et une alim de labo 24V /2A) ,il me manque des pinces en titane, que je peux changer par les fils d'alu. je sais qu'il faut en tout 1H1/2 et 10mA/cm² sous 14V. MR
  6. bonjour, il suffit de taper dans google :" procedé Bauer et Vojel" , on trouve a l'adresse https:www.e-periodica.ch/Cntmng , un article sur la protection de l'aluminium par oxidation d'Herrmman,E, du bulletin technique de la suisse romande ce procede semble uniquement chimique . cordialement MR
  7. Bonjour, Quelqu'un a t il essayé le procedé MBV (Modifié de Bauer et Vogel) a la place de l'anodisation cathodique ? A+
  8. Bonjour, j'ai acquis une camera Orion StarShoot 5MP qui se connecte sur EZplanCap. Ce logiciel n'a pas de mode nuit et ne fait pas de fichier .AVI Dans le dark les points chauds ne sont pas lisser de ce fait ils laissent des taces noires lors de l'empilement. Il faudrait leurs appliquer un fitrage median et cela pour chacune des couleurs. Puis, aprés soustraction filtrer le resultat avant empilement. il faut donc un autre logiciel de traitement . pour cela, je cherche un driver Win7 pour utiliser la camera avec SharCap. A+
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