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Argth

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Tout ce qui a été posté par Argth

  1. J'utilise une vitesse de suivi pendant le guidage à 0.5x la vitesse siderale : du revendeur
  2. a) Resist switch : pourquoi pas je testerai, c'était pas la configuration recommandée par @fmendes sur CN b) Guidage : aucune idée entre les 2 comment je peux vérifier ? c) Calibration : d) contact revendeur : En // : infos sur l'erreur périodique : Dans l'algo PEC Predictif, la periode entrée n'était pas la bonne (620s au lieu de 449,4s)
  3. PHD2_GuideLog_2024-11-13_205930.txtPHD2_GuideLog_2024-11-11_201147.txt Bien vu @krotdebouk
  4. Au cas où, voici mes logs PHD2, j'ai posté un message sur cloudy night pour voir ce qu'ils en pensent. Mes logs : https://openphdguiding.org/logs/dl/PHD2_logs_cHnV.zip Session PHD2 intéressantes :
  5. Pour info j’utilise une svbony 165 de 120mm de focale avec une asi 585mc, peut être trop court comme focale ? c’est toujours aussi moche même en augmentant MinMo en AD et en diminuant le temps de pose.
  6. Essais de cette nuit : amélioration progressive en 2 à 3 périodes du PEC prédictif
  7. Tests en cours sur M33 avec la Juwei 17 : imageur principal : SW 130-650 + NEXUS 0.75 + QHY294C autoguidage : SVBONY 120mm + ASI 585 MC J'alterne entre des phases à 0.70" RMS voir 0.60" RMS total à 0.9" - 1.0" RMS de temps en temps : Je suis toujours sur la config haute vitesse en hysteresis qui pour le moment donne les meilleurs résultats pour moi. On voit bien l'erreur périodique :
  8. Génial !! Bienvenue dans la famille harmonique !!
  9. si tu bricoles au peu, la modification avec Onstep d’une monture de qualité Non Goto vaut vraiment le coup ! Ça permet un prix d’achat plus faible. ex : Vixen Great Polaris Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/2875868620 moteurs pas a pas + carte elec Fysetc E4 < 100 eur
  10. Le dôme avance pendant que le temps reste très gris en Bretagne, j’ai rien pu faire, ni photo ms ni tests d’autoguidage…
  11. Hello ! Désolé je suis un peu perdu pour essayer de reproduire ce projet, quelqu'un pourrait me résumer les chose ? - Où trouver le code arduino ? - Avez vos des fichiers d'impression3D (STL) ? - Quel sont les cartes elec utilisées ? Merci beaucoup ! Je peux vous créer un projet Github pour rendre tout ça plus accessible
  12. On pourrait ! Plus simple pour l’étanchéité !
  13. Je pensais utiliser une tôle spécial pour le faîtage qui sera fixée d’un côté seulement, comme le mouvement terminal est en descente ça devrait le faire pour « fermer » et rende ça étanche, mais si vous avez des idées 💡 je suis preneur !
  14. pour le moment non, juste calé sur des cailloux ! Mais ça bouge pas, le télescope lui est sur pied béton
  15. Salut à tous ! Je vous partage le principe de l’abri que je construis en ce moment. cahier des charges : - faible hauteur pour ne pas être trop impactant dans le jardin - hébergement du 254/1000 sur Juwei 17 - ouverture automatisable - pas de porte, entrée en passant par dessus les « murs » je suis parti sur une structure de 180x180cm, osb 9mm + bache pour l’étanchéité + bardage extérieur, un faîtage à 135 cm du sol. l’ouverture de la toiture est faite par deux bras permettant au toit de se relever puis de se stocker sur le côté. IMG_7753.mov
  16. Video d'une série de 30s sans autoguidage sur une petite zone de la photo, on voit bien les images "déchets" : et les bonnes : ROI_no_autoguiding.avi stretch_cropped_i_00010.fit stretch_cropped_i_00009.fit stretch_cropped_i_00008.fit stretch_cropped_i_00007.fit stretch_cropped_i_00006.fit stretch_cropped_i_00005.fit stretch_cropped_i_00004.fit stretch_cropped_i_00003.fit stretch_cropped_i_00002.fit stretch_cropped_i_00001.fit
  17. Oui, et tu peux avoir de super résultats en prenant une camera qui a un bruit de lecture beaucoup plus faible que le 650d, peut être une option pour garder ta monture ?
  18. clairement ces montures seront beaucoup plus efficaces avec un auto guidage, je vais essayé de t’envoyer les photos où c’est mauvais mais on voit des étoiles bien oblongues… aussi : selon les exemplaires cette erreur de suivi peut être plus ou moins grande, en auto guidage c’est pas grave mais sans ça peut aller du simple au double et avoir un gros impact sur tes déchets connais tu le lucky imaging ?
  19. ah super 👍🏼 je vais tester ça ! Tu recommandes aussi de baisse le “guide rate” à 0.5 au lieu de 1 ?
  20. Argth

    modification trepied

    À mon avis il faut enlever tout le haut du trépied 😅
  21. J'ai pu faire quelques tests sous PHD2 avec la configuration suivante la nuit dernière : 1) Ajustement du "guiding rate" à 0.5 sur la page web de configuration de la monture 2) Réglages PHD2 : - pose de 0.5s Résultats meilleurs, mais encore à affiner : 1" RMS @tranquiliste voici le test special "avec et sans auto-guidage" : - Sur des poses de 30s, la moyenne de la taille des étoiles passe de 2.35 (avec guidage) à 2.45 (sans) environ avec des pics où le suivi est beaucoup moins bon sur environ 20 à 30% des photos (sur lesquelles les étoiles font un "filet") et qui seront à enlever. avec ton échantillonnage cela sera un peu plus fort, mais est-ce vraiment un problème ?
  22. Argth

    modification trepied

    Que veux tu fixer sur le trépied ?
  23. Différentes EP (recherche google "Periodic Error AM5" :
  24. Ajout de barres verticales toutes les 30s : Comptage manuel sur le graph : Err < 1 arcsec : 15 images de 30s 1 arcsec <= Err <= 2 arcsec : 17 images de 30s Err >= 2 arcsec : 10 images Donc avec un échantillonnage à : 1 arcsec / pixel, on a environ 65 % de déchets à 30s de pose 2 arcsec / pixel, 25% de déchet Etant à 1.77 arcsec / pixel sur mon setup (130 650 + 0.75 nexus + QHY 294), cela peut expliquer que je n'ai pas eu trop de soucis sur un test rapide, et puis cela doit dépendre de chaque exemplaire... @tranquiliste Effectivement si ces données se confirme sur la juwei 17 tu vas avoir pas mal de déchet Pourrais tu nous détailler ton frein à l'auto guidage ? J'ai commencé avec une camera SVBONY d'occasion à 50 eur sur LBC + mini PC
  25. De mon côté 120s c’était clairement trop long sans autoguidage d’après mes premiers tests
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