Tulkas

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  1. C'est vrai que Mate est plus joli que Xfce, mais si ça n'est que cosmetic.... Par contre sur Debian Stretch ça s’installe bien.
  2. Les erreurs comment avec l'install de Mate: Errors were encountered while processing: /tmp/apt-dpkg-install-E9v1ON/39-ubuntu-mate-default-settings_18.04.17_armhf.deb Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these. The following packages have unmet dependencies: mate-session-manager : Depends: mint-mate-default-settings but it is not installable or ubuntu-mate-default-settings but it is not going to be installed or debian-mate-default-settings (>= 1.20.0-1) but it is not going to be installed
  3. Salut Dragonlost, Mais là je suis bien sous la version Ubuntu Bionic d'Armbian. Je vais regarder quand les erreurs de dépendance arrivent.
  4. Je viens de tester l'install de gui-zenity sur ma TB sous armbian 5.59_Tinkerboard_Ubuntu_bionic_next_4.14.67 - J'ai pris plein d'erreurs de dépendances. Si joint le fichier de log. nafabox.log
  5. Bon finalement, j'ai pu installer Armbian Bionic, par contre je ne retrouve pas le script Pre-install.sh dans le clone du github ?
  6. Oui, je vais m'en inspirer seulement.
  7. Pour ma part, je n'ai pas réussi à faire tourner la dernière build d'armbian bionic sur mon Tinker Board, finalement, j'ai basculé sur stretch et fait l'install de Mate ensuite. Je n'ai pas encore fait la réinstall des packages Bionic d'indi.
  8. Piloter le contrôleur du moteur avec le SBC (PI, Tinker, Rock...) ? A propos de focuser, chez Pololu, ils ont des cartes qui ont l'air sympa https://www.pololu.com/category/212/tic-stepper-motor-controllers
  9. Pour l'alim, faut du solide. J'ai essayé d'alimenter mon Tinker Board S par le GPIO avec un convertisseur abaisseur de tension DC/DC (12V=>5V), ben ça veut pas booter 😞 J'ai commandé un module Pololu 5V-2,5A , j'espère que leur électronique est plus fiable que sur les modules made in china. En tout ces petites bêtes sont assez gourmandes et exigeantes sur la qualité de l'alimentation (peut-être seulement valable pour le Tinker Board).
  10. Pareil, je suis pas un pro du scripting bash, mais si je peux aider ....
  11. J'espère que j'ai rien oublié. Je ne suis pas certain que le "sudo bash" dans /etc/rc.local soit vraiement nécessaire. Il faut bien sûr également être connecté à internet pour la première synchro du module. Bon courage pour les scripts. Que penses tu introduire comme nouveautés. Avec la version desktop d'armbian j'ai eu pas mal de soucis de serveur vnc qui plante à cause d'un module audio qui n'existe pas.... j'ai fini par laisser tomber.
  12. Installation du module RTC DS3231 (documenté ici en partie : https://forum.armbian.com/topic/5346-rtc-ds1307-i2c-for-tinkerboard/) il s'agit de ce module ds323143pi.webp qui présente le gros avantage d'être broché pour se connecter directement sur le gpio. Pour la mise à l'heure du module, il faut être connecté à internet. 1 - sudo apt-get install i2c-tools 2 - sudo i2cdetect -y 1 # pour s'assurer que le module est bien sur l'adresse 0x68 3 - sudo bash (pour simplifier), nano /lib/udev/hwclock-set et commenter les lignes if [ -e /run/systemd/system ] ; then exit 0 fi if [ -e /run/udev/hwclock-set ]; then exit 0 fi 4 - nano /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules et modifié la ligne SUBSYSTEM=="rtc" .... SUBSYSTEM=="rtc", KERNEL=="rtc", SYMLINK+="rtc", OPTIONS+="link_priority=-100" SUBSYSTEM=="rtc", KERNEL=="rtc1", SYMLINK+="rtc", OPTIONS+="link_priority=-100" 5 - nano /lib/udev/rules.d/85-hwclock.rules KERNEL=="rtc1", RUN+="/lib/udev/hwclock-set $root/$name" 6 - nano /etc/rc.local et ajouer les lignes suivantes avant exit 0 sudo bash echo 'ds1307 0x68' | sudo tee /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device 7 - reboot 8 - sudo i2cdetect -y 1 et vérifier que 68 a été remplacé ar UU 9 - sudo hwclock -r (pour vérifier que la carte est à l'heure) 10 - sudo hwclock -w (pour inscrire la l'heure dans le module) Normalement, le Tinker devrait maintenant conserver l'heure même lorsqu'il n'est pas connecté à internet.
  13. Bon, finalement, j'ai tout réinstallé avec l'Armbian Bionic (ubuntu) et fait l'install avec les scripts Nafa, c'est vrai que ça simplifie la vie :-) Merci pour vos retours ! Petit bonus - j'ai également ajouté une rtc basée sur la puce ds3231 (je ferai un petit retour après avoir vérifié que tout fonctionne bien)